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軸承知識
脫掛索道液壓系統(tǒng)常見故障分析

作者:花臺索道 劉自貴

摘 要:九華山花臺索道于2010年3月正式運營,至今已運行十二個年頭,累計安全運行近42000小時。液壓系統(tǒng)普遍應用于客運索道中并發(fā)揮著重要作用,別看液壓系統(tǒng)有的元件故障雖小,維修處理起來也不是很難,但如果我們放而任之不管它,時間長了就會造成大故障,甚至會造成索道停車不能開機。本人結合花臺索道自運行以來液壓系統(tǒng)出現(xiàn)的一些故障,按動力元件、執(zhí)行元件、控制元件和其他類四大類,從故障現(xiàn)象、故障排查和故障原因及預防措施等幾個方面加以分析,同各位同仁交流,不足之處,敬請指正。

關鍵字:液壓系統(tǒng);故障現(xiàn)象;故障排查;分析處理;故障原因;預防措施

一、動力原件類故障

1、液壓驅動系統(tǒng)變量泵控制比例閥

故障現(xiàn)象:2012年10月9日進行緊急驅動試運行時,只要一啟動柴油機,就出現(xiàn)正向運轉高壓A顯示壓力20bar,而此時我們還沒有操作運行,緊急閘也是關閉狀態(tài),所以只好停止柴油機,再開情況依舊。

故障排查:通過故障現(xiàn)象判斷和查看圖紙(見圖1)分析可能是是變量泵不處于中位故障,所以我們決定先訂購變量泵的排量控制模塊備件,見圖2,待備件到貨后進行更換處理,安裝時注意排量控制模塊與泵體的機械控制連桿必須安裝正確,分離排量控制模塊必須感覺到有明顯阻力即為正確安裝,再次試運行,恢復正常。

故障原因:事后我們對換下來的變量泵排量控制模塊進行檢查維護,發(fā)現(xiàn)排量控制模塊的控制阻尼孔被雜質堵塞,導致變量泵不處于中位。具體原因分析:正常情況下,柴油機啟動后,變量泵上的補油泵供油,如圖1所示,通過溢流閥(件300)相連,設定壓力為24bar,控制壓力油經(jīng)過軟管NW25到油過濾器(件235),經(jīng)過限流閥到達液控比例閥(件301)的P口和電磁比例閥(件302)的P1 、P2口,未進行驅動操作時,比例閥(件301和件302)處于“零位”,液壓油通過(件302)限流閥與油箱導通,控制壓力油流回油箱。現(xiàn)因如圖4所示P1—A口限流閥中間阻尼孔堵塞,相當于比例閥(件302)的P1與A截止,控制壓力油不能流回油箱,使得P1口壓力油作用在比例閥(件301)的下端口,使其閥芯向上移動,比例閥(件301)的P與A導通,壓力油通過管道AM作用到伺服閥上,使變量泵的斜盤不處于中位且有一定的傾角,從而產(chǎn)生一定的正向高壓壓力。

預防措施:發(fā)現(xiàn)故障點后,我們對變量泵排量控制模塊進行了清洗,疏通了控制阻尼孔,修復后涂上液壓油后做為備件儲存。

圖1  變量泵控制油路及故障位置示意圖

圖2 變量泵排量控制模塊

二、執(zhí)行元件類故障

1、彎軌提升系統(tǒng)液壓缸

故障現(xiàn)象:2020年2月8日班后設備檢查時發(fā)現(xiàn)下站彎軌提升液壓缸(53號輪胎位置)使用過程中出現(xiàn)明顯漏油現(xiàn)象,不受壓或者靜止狀況下無明顯滲油。

故障排查:經(jīng)檢查管接頭處無滲油,初步判斷為液壓缸本體滲油。考慮到上站彎軌提升裝置使用較少,現(xiàn)將下站53號輪胎處彎軌提升器液壓缸和上站53號輪胎處液壓缸進行對換使用。并經(jīng)查資料和測量彎軌提升器液壓缸相關尺寸,我們目前用的彎軌提升器液壓缸型號基本與恩派克RCS101型液壓缸參數(shù)一致,管接頭螺紋為R3/8,故在網(wǎng)上訂購該型號的液壓缸。更換新訂購的液壓缸后,試操作正常,見圖3。

圖3  彎軌提升器液壓缸

故障原因:對換下的液壓缸拆檢后發(fā)現(xiàn)液壓桿密封圈老化,重新更換密封圈后打壓正常。該密封圈為組合式,俗稱格來圈,由O型圈和耐磨環(huán)組成,見圖4。 

圖4  液壓缸密封圈

三、控制元件類故障

1、液壓張緊系統(tǒng)壓力傳感器

故障現(xiàn)象:2010年8月24日索道區(qū)域因有雷雨采取停機避雷措施,雷雨停止后,控制電源加電自檢后顯示上站液壓張緊系統(tǒng)壓力傳感器差故障,不能復位。

故障排查:經(jīng)測量其傳感器出電壓,1號傳感器輸出電壓僅為2.5V左右,低于正常狀態(tài)下的4.2V左右,確認為1號傳感器損壞。臨時采取將2號傳感器信號同時送PLC的1、2號壓力傳感器輸入端口的方式使索道恢復正常運行。

故障原因:液壓張緊系統(tǒng)的壓力檢測元件使用兩只壓力傳感器實現(xiàn)冗余檢測,當1號傳感器和2號傳感器之間的檢測量偏差超過8%時,控制系統(tǒng)會發(fā)出“壓力傳感器差”故障。

2、液壓張緊系統(tǒng)泄壓閥

故障現(xiàn)象:2015年7月10日進行液壓張緊系統(tǒng)測試泄壓操作時,逆時針旋轉泄壓閥黑色圓帽時不能泄壓。

故障排查:因以前沒拆卸過當時沒弄清楚泄壓閥圓帽上2根緊定螺釘作用,卸下圓帽,用扳手進行泄壓,如圖5所示。

圖5 泄壓閥

故障原因:經(jīng)拆卸后了解到泄壓閥其中一個內六角緊定螺釘起固定圓帽作用,作用防止圓帽掉下,另一個一字緊定螺釘起鎖止作用,防止圓帽擰松泄壓。當時是因泄壓閥內六角緊定螺釘松動圓帽移位了,故轉動時不能進行泄壓操作。

3、液壓制動系統(tǒng)單向閥和節(jié)流閥

故障現(xiàn)象:2010年索道建設完成交付使用后,早上開機時緊急制動器打開時間過長,按復位鍵,出現(xiàn)制動器閥故障報警。

故障排查:在經(jīng)更換壓力開關(件60)和現(xiàn)場多次調試后,初步判斷單向閥(件42)有問題,因現(xiàn)場沒有備件更換,問題沒有得到Z終解決,后訂購備件,更換液壓制動系統(tǒng)件42單向閥和件50節(jié)流閥,恢復正常。

故障原因:件42閥芯卡滯,不能全打開,件50固定螺紋尺寸過小易脫落,但母螺紋完好,導致緊急制動器打開時間過長。

4、液壓制動系統(tǒng)溢流閥

故障現(xiàn)象:2010年12月1日用手動泵打壓時,液壓系統(tǒng)無法保壓。

故障排查:溢流閥(件36)密封圈老化斷裂,導致系統(tǒng)內漏,更換后恢復正常,如圖6所示。

圖6  溢流閥

5、液壓制動系統(tǒng)球閥

故障現(xiàn)象:2019年7月12日在進行工作制動器手動方式打開測試時,發(fā)現(xiàn)工作制動器用手動泵打開不能保壓,在更換新備件球閥(件80)后,測試工作制動器用手動泵打開保壓正常。

故障排查(參見圖14):

(1)判斷工作制動器沖洗閥完好性

將工作制動器沖洗閥管道拆除,在工作制動器上出口管接頭處用堵頭堵住,見圖7。將件80球閥切換到“用手動泵打開”狀態(tài),手動打壓工作制動器至120bar,停止打壓后,工作制動器壓力很快就降到100bar以下,大概在65bar左右成緩慢降壓狀態(tài),大約4分鐘后,工作制動器壓力降至20bar左右,這時工作制動器已關閉,沒有繼續(xù)測試,手動釋放壓力。此現(xiàn)象說明工作制動器不保壓與沖洗閥無關,手動泵打開工作制動器回路其他位置還存在內泄。

圖7 工作制動器

(2)判斷緊急制動器手動泵打開回路完好性

將件81球閥切換到“用手動泵打開”狀態(tài),用手動泵打開緊急制動器做保壓測試,壓力在70bar能保持住,見圖8,說明工作制動器用手動泵打開不能保壓與溢流閥36及手動泵回路也無關。后經(jīng)查看圖紙,分析工作制動器手動泵打開不能保壓可能與球閥80有關。

圖8  壓力表

(3)判斷球閥80完好性

更換新備件80球閥,將工作制動器打壓至120bar,工作制動器壓力很快降至100bar以下,在70bar左右保持。▔毫υ10分鐘左右無明顯下降),見圖9。此現(xiàn)象說明在用件80球閥存在內泄現(xiàn)象。

圖9  球閥和壓力表

(4)調整件36溢流閥設定壓力

考慮到開緊急驅動時,有時要打開工作制動器來切換主輔驅動手柄,我們對件36溢流閥進行調整并測試,見圖10,先用開口扳手13將調整螺釘鎖緊并帽松開,再用一字起順時針(增加)調整溢流閥壓力設定調整螺釘,手動打壓工作制動器至120bar,壓力緩慢降至100bar左右保持。▔毫υ10分鐘左右沒有明顯下降),見圖10。

圖10  溢流閥和壓力表

(5)將工作制動器沖洗閥管?還原,測試手動泵打開回路保壓壓力。分別對液壓制動系統(tǒng)進行用手動泵打開工作制動器和緊急制動器測試,保壓均正常,壓力保持在20分鐘沒有明顯下降。

故障原因:經(jīng)拆開后檢查球閥密封圈老化開裂,見圖11,導致系統(tǒng)內漏,致使工作制動器壓力下降。

圖11  球閥和密封圈

預防措施:訂購球閥及密封圈備件,每月進行工作制動器和緊急制動器手動打壓測試,必要時對球閥進行拆開檢查。

6、彎軌提升液壓系統(tǒng)單向節(jié)流閥

故障現(xiàn)象:某日上站半月檢進行彎軌提升器運行測試時發(fā)現(xiàn)彎軌在升起后不能下降。

故障排查:后經(jīng)查看圖紙,見圖12,分析可能為單向節(jié)流閥(件19)關閉造成彎軌不能下降,現(xiàn)將單向節(jié)流閥進行調整,再試運行升降正常。

故障原因:在對彎軌提升系統(tǒng)液壓站進行保潔時誤將單向節(jié)流閥關閉。單向節(jié)流閥作用是控制液壓系統(tǒng)流速,使其控制彎軌提升器下降速度,速度可調。

預防措施:在將單向節(jié)流閥控制速度調整完畢后,在將調整圓帽上緊定螺釘擰緊鎖止,防止誤操作將單向節(jié)流閥關閉。

圖12  彎軌提升液壓圖

四、其他類故障

1、制動器壓力丟失故障

故障現(xiàn)象:2010年7月23日運行中止時間(停機期間),出現(xiàn)制動器壓力丟失。

故障排查:由于在停機當中,發(fā)現(xiàn)緊急制動器落閘,壓力丟失落閘。并且控制系統(tǒng)未報緊急制動器回路故障,進一步觀察系統(tǒng)儀表發(fā)現(xiàn)A1+O1柜電壓表無顯示。然后根據(jù)圖紙檢查接觸器20K1(13—14)觸點與主接觸器連接處分離,導致主觸點吸合時其觸點未吸合。測X4輸入電壓正常,檢查20K1吸合,但11K1未吸合,檢查20K1(13—14)觸點不通未吸,將該輔助觸點拆下,關閉控制電源,在20K1釋放時重新安裝,打開控制電源,恢復正常。

故障原因:如果緊急制動器在“緊急制動器停車”回路復位后5秒鐘內仍未打開或在運行中落閘,控制系統(tǒng)會出現(xiàn)緊急制動器故障停車。由于這次故障出現(xiàn)在停機時候,緊急制動器壓力丟失未報故障,所以系統(tǒng)未出現(xiàn)故障警告。所以出現(xiàn)該故障時,要仔細觀察各儀表的顯示,和正常狀態(tài)有什么不同,這才能為你解決故障提供可靠的依據(jù)。

2、 制動器閥故障

故障現(xiàn)象:2015年年度檢修液壓軟管和液壓油更換后,打開控制電源,系統(tǒng)不能通過自檢,工作制動器和緊急制動器壓力均為零,顯示制動器閥故障。

故障排查:打開油箱上面油泵出油管螺帽堵頭,無壓力油溢出。用手盤動液壓電機扇葉進行人工加壓,并松開出油管螺帽堵頭,用細內六角螺栓向里頂動單向閥球閥,排出空氣,直到溢出液壓油中無氣體為止,松開單向閥,關閉螺帽堵頭,清理油跡(如圖13所示)。

故障原因:因更換新液壓軟管,管道里面有空氣,需排氣。

圖13  油泵出油管

圖14  液壓制動系統(tǒng)圖

五、結語

綜上所述,在索道設備中,廣泛應用了液壓傳動和控制。它能方便的將電能轉換為機械能(壓力能),并且易于傳遞及控制。我們脫掛索道中就用到液壓制動和驅動、液壓張緊及彎軌提升液壓系統(tǒng),這就要求我們正確使用與精心保養(yǎng)液壓設備,防止機件過早磨損和遭受不應有的損壞,從而減少故障發(fā)生,并能有效地延長使用壽命。為了保證液壓設備能達到預計地工作能力和穩(wěn)定可靠地技術性能,我們對液壓設備必須做到:熟練操作、合理調整、精心保養(yǎng)和計劃檢修。

 (本文選自2021年索道年會優(yōu)秀論文)

發(fā)布時間:2022-03-30


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